
技术团队开展药剂参数优化攻关
近日,锡矿山锑业采选厂传来捷报——历经7个月的技术攻关,氧化锑高效浮选研究取得阶段性突破,氧化相浮选作业回收率实现大幅跃升,尾砂含锑品位显著下降。按厂年处理原矿规模计算,每年可多回收锑金属超70吨,创效超500万元。这一成果不仅破解了低品位硫氧混合矿回收难题,更对延长锑资源使用年限、提升矿产资源利用率具有重要意义。
长期以来,锡矿山锑业面临资源回收的瓶颈难题,采选厂所处理的原矿为硫氧混合矿,氧化率始终处于较高水平,而锑氧化物作为典型的两性氧化物,现有常规浮选药剂难以实现有效作用。过去,氧化锑仅能随硫化物通过机械夹带方式少量回收,大量有价资源随尾矿流失,造成严重浪费。为破解这一困局,2025年初,公司果断组建由多名选矿工程师组成的专项技术团队,正式启动氧化锑高效浮选技术攻关,核心目标锁定“提升氧化锑回收率、降低尾砂锑含量”。
攻关工作率先从实验室展开,核心任务是找到适配氧化锑浮选的技术方案。团队将药剂筛选作为突破口,先后对多种浮选药剂进行对比测试,反复验证不同药剂对氧化矿的活化效果,最终确定以硫化剂作为氧化矿活化核心药剂。同时,针对原有生产配方存在的不足,团队进行针对性改良:不仅精细调整各类药剂的单耗量,更打破传统药剂添加的模式,创新方式,确保药剂与矿物颗粒充分接触、反应。为精准确定最优工艺参数,全面检验技术适配性,团队进行正交条件试验,围绕原矿特性、药剂添加节奏等关键变量,累计制备上百个试验样品,逐一分析浮选效果,每一次参数调整都经过严格反复验证,最终形成了稳定可靠的生产技术方案。
实验室方案的成功落地,关键在于能否通过生产现场的实战检验。团队随即转入采选厂生产现场。经过三个多月的生产性工业验证,尾砂含锑下降到0.45%左右,氧化相浮选作业回收率提升到45%左右,浮选作业回收率提高10个百分点以上。这项技术目前已全面应用于生产,曾经流失的锑金属变成了实实在在的效益。